某大型钢企 6# TRT 余压发电密封改造
原碳环密封频繁泄漏、氮气消耗量居高不下,机组运行 3 个月即出现可燃气外泄。 改造为指式密封后泄漏量为 0,氮气消耗量下降 62%,年节约氮气费用约 18 万元。
FEATURED PROJECTS
原碳环密封频繁泄漏、氮气消耗量居高不下,机组运行 3 个月即出现可燃气外泄。 改造为指式密封后泄漏量为 0,氮气消耗量下降 62%,年节约氮气费用约 18 万元。
大型离心式合成气压缩机(轴功率 12 MW),原迷宫密封工艺气损耗严重。 改造后工艺气损耗下降 85%,配套密封监控系统实现 CO 24 小时在线监测。
高炉煤气余压回收透平 BPRT 机组,原碳环密封 6 个月即需检修。 改造后已无故障运行 38 个月,回收电量提升 7.2%,年增发电收益约 65 万元。
蒸汽透平驱动离心式压缩机,工况温度 480 ℃、压力 1.2 MPa。 指式密封在高温环境下保持稳定结构,密封性能为改造前的 4.5 倍。
2×300 MW 燃煤机组给水泵驱动汽轮机,原迷宫+碳环组合密封维护周期短。 改造为指式密封后预计 8 年免检修,减少非计划停车 2 次/年。
大型空分装置空压机(轴功率 8.5 MW),原密封需每月补油、6 个月检修。 改造后无油污染、密封 0 泄漏,工艺空气洁净度提升至 ISO 8573-1 Class 1。
BEFORE & AFTER
3-6 个月即出现明显泄漏,氮气消耗量高,频繁检修影响生产,CO 监测缺失存在安全隐患。
5 年+ 免检修、密封 0 泄漏,氮气消耗下降 60%+,配套监测系统实时可查。
单台 TRT 改造投资回收期 ≤ 12 个月,5 年综合节约维护 + 物料 + 停车损失 200 万+ 元。
减少煤气外泄 95%+,降低大气污染物排放,符合钢铁行业超低排放与碳达峰要求。
CO 24 小时监测 + 三级报警机制,杜绝可燃气体聚集风险,工厂安全管理可控。
TRT 主机不做任何改造,3-7 天停机窗口内完成更换与调试,最小化对生产影响。